篇一:短學期實習報告 (1)
寧波理工學院
暑期實習報告
2013年7月9日下午,機能學院的全體指導老師對大三機制專業的同學展開了為期10天的暑期實習動員大會。我們就在在李繼強、張雷等老師的帶領下見習了吉利汽車杭州灣新廠區、寧波躍進前橋、寧波欣達機電、寧波海天精工等4個工廠外,分院還為為我們請來了高及工程師吳俊豪給我們開展講座。可以說10天的實習中學到了在課堂沒學到的知識,受益匪淺:
1.實習目的:
生產實習是機制專業知識結構中不可缺少的組成,并獨立的項目列入專業教學計劃中的。其目的在于實習使學生生產的感性知識、理論、知識面;專業實習又是鍛煉和培養學生能力及素質的渠道,培養當代大學生吃苦耐勞的精神,學生接觸社會、產業狀況、國情的途徑,由學生到社會的轉變,培養擔任技術工作的能力、企業管理的方法和技能;體驗企業工作的內容和方法。知識,對學習后面的課程乃至以后的工作,必要的基礎。
2.實習內容:
①機械加工工藝的知識及方法
②切削刀具的知識,熟悉常用刀具的結構、選 擇、用途等
③機床和數控系統的知識,是加工中心等典型的數控設備
④企業生產管理模式,學習先進的管理方法
⑤熟悉、鑄造工藝及設備的知識
3.實習:
1 吉利汽車杭州灣新廠區--------------------------7月10日整天
2 寧波欣達機電----------------------------------7月11日上午
3 寧波躍進前橋----------------------------------7月12日上午
4 講課教師:美國環太國際有限公司 范俊豪 高工----7月13日整天
5 講課教師:宇洲液壓 于寧光 工程師--------------7月14日整天
6 寧波海天精工----------------------------------7月15日上午
7 整理實習日記----------------------------------7月16日整天
8 講課教師:寧波躍進前橋 吳紅飛 工程師---------7月17日上午
9 實習報告整理----------------------------------7月18號整天
10 上交實習報告,點評、總結---------------------7月19日整天
下面我將要報告的是在寧波欣達機電有限公司的參觀實習的情況,一個加工,一個裝配。
一、螺桿加工
二、三相異步電機的裝配
一、螺桿加工
1 工藝分析
對于細長軸, 其加工難度要比一般軸大得多, 原因是工件細長, 裝夾剛性差, 受切削力作用極易彎曲, 同時工件因長度長, 熱變形伸長大, 普通后頂尖會阻礙其伸長,而使工件彎曲; 此外, 刀具切削行程長, 會因中途磨損而
影響加工質量。故在加工螺桿時, 應采用兩頂尖裝夾并輔以跟刀架來減小變形, 以承受工件因重力及切削力作用而產生的下垂和振動。此外, 還應施以充足的切削液, 有用彈簧后頂尖, 使用耐磨和合理幾何角度的車刀, 并選用合理切削用量。
2 工藝流程
備料: 采用38CrMoA1 圓棒料, 毛坯為60 mm ×1518mm。要求毛壞全長彎曲度小于4 mm , 如超過4 mm , 則不能使用, 防止加工后變形嚴重而報廢。調質處理: 目的在于提高材料的機械性能, 消除毛坯內應力, 改善切削加工性能, 調質后表面硬度為HB235~
250 。粗車: 車兩端面, 鉆中心孔, 注意保證中心孔的精度、粗糙度, 長度留切除中心孔余量, 采用雙頂尖、跟刀架, 粗車各段外圓并留215~3 mm 加工余量。
檢驗: 徑向圓跳動小于018 mm , 若大于018 mm , 應在半精車工序中糾正。
半精車: 仍采用雙頂尖、跟刀架, 半精車各外圓, 并留1~114 mm 的加工余量。 自然時效: 懸吊一周左右, 消除內應力。
粗磨: 粗磨各外圓并留精磨余量013~015 mm。
劃螺紋線: 在車床上用刀尖劃出兩條相距為5 mm、螺距均為50 mm 的螺紋線, 以定出螺紋槽的起止點位置,并標出不同槽深的三段螺紋的起止點。
銑退刀槽: 按剛才定出的螺紋起止點位置, 在銑床上銑出足夠大的退刀槽(也作吹膜機的落料口用) , 通常須出半周的位置, 使車刀能夠退刀。
車螺紋槽: 在車床上車螺紋槽, 需采用雙頂尖裝夾、跟刀架保持剛性。車削后, 半徑上留0108~0112 mm 的槽深余量, 以便拋光。
回火處理: 在井式回火爐內回火處理, 消除上述機加工所產生的應力, 注意正確控制溫度, 溫度過高, 硬度下降; 溫度過低,
起不到回火作用。
拋光螺紋槽: 檢驗修正中心孔后,
在大車床或改型后的車床上用砂布條拋
光螺紋槽, 半徑上留01015~0103mm的余
量, 用以硬氮化處理后再次拋光。
精磨: 精磨各外圓表面到圖紙所要
求的值。
銑鍵槽: 在相應設備上按圖紙要求
加工。
鉗工整形: 以修整螺棱面、螺紋槽
面上機加工未能到達的夾縫、過濾面及
以上加工過程中所留下的毛刺、痕跡。
檢驗: 檢驗螺桿的直線度、尺寸精
度、粗糙度等, 必要時修整。
硬氮化處理: 在井式氮化爐中進行
氣體氮化處理, 氮化層深度應不小于013
mm , 硬度HV850~900 , 氮化后表面應
呈銀灰色。
拋光螺紋槽: 修研中心孔, 在大車
床或改型后的車床上用砂布條對螺紋槽
進行拋光, 拋光后表面光亮。切掉工藝
余量、修整錐形面: 把軸上用于打頂尖
孔的工藝余量切掉, 并車出錐面。
檢驗: 總體檢驗, 合格為止。
3 討論
如圖示的螺桿, 其螺距相同, 而螺紋槽深度不同。在生產實際中, 螺桿也常設計成由不同螺距或不同頭數的螺紋的組合, 加工這些螺桿時, 同樣必須在車床上先劃線,找出螺紋的起止點位置及兩種不相同螺紋(即螺距或不同螺紋槽深或頭數) 的交接點。鉆出車削螺紋時的起止點位置, 然后在銑床上銑出足夠大的進刀槽或退刀槽的空間位置, 逐步加工出各種不同的螺紋來。
4 應用
在現實生產中, 采用該生產工藝, 還可加工長達3 m的螺桿, 這些螺桿已在大型機械———塑料吹膜機上應用,按此工藝加工的螺桿, 它們剛性好, 性能穩定, 耐磨耐熱, 工作平穩, 能滿足整機要求, 質量可靠, 壽命高。
二、三相異步電機的裝配
(1)軸承的裝配
裝配前應檢查軸承滾動件是否轉動靈活而又不松曠。再檢查軸承內與軸頸,外圈與端蓋軸承座孔之間的配合情況和光潔度是否符合要求。
敲打法:在干凈的軸頸上抹一層薄薄的機油。把軸承套上,按如圖2-14(a)所示方法用一根內徑略大于軸頸直徑、外徑略大于軸承內圈外徑的鐵管,將鐵管的一端頂在軸承的內圈上,用手錘敲打鐵管的另一端,將軸承敲進去。最好是用壓床壓入。
(a) (b)
熱裝法:如配合較緊,為了避免把軸承內環脹裂或損傷配合面,可采用此法。如圖2-14(b)所示,可將軸承加熱到100℃左右,浸30~40min趁熱迅速套上軸頸。安裝軸承時,標號必須向外,以便下次更換時查對軸承型號。
在軸承內外圈里和軸承蓋里裝的潤滑脂應潔凈,塞裝要均勻,一般電動機裝滿1/3~2/3空間容積。軸承內外蓋的潤滑脂一般為蓋內容積的1/3。注意若潤滑油加得過多,會導致運轉中軸承發熱等弊病。
(2)轉子的安裝
安裝時轉子要對準定子的中心,小心往里送放,端蓋要對準機座的標記,旋上后蓋的螺栓,但不要擰緊。
(3)端蓋的安裝
安裝端蓋時,先將端蓋洗凈、吹干,鏟去端蓋口和機座口的臟物;然后將前端蓋對準機座標記,用木棰輕輕敲擊端蓋四周。套上螺栓,按對角線一前一后把螺栓擰緊,切不可有松有緊,以免損壞端蓋;最后裝前軸承外蓋時,可先在軸承外蓋孔內用手插入一根螺栓,另一只手緩慢轉動轉軸,當軸承內蓋的孔轉得與外蓋的孔對齊時,即可將螺栓擰入軸承蓋的螺孔內,再裝另外兩根螺栓。也可先用兩根硬導線通過軸承外蓋孔插入軸承內蓋孔中,旋上一根螺栓,掛住內蓋螺釘扣,然后依次抽出導線,旋上螺栓。
(4)風扇葉、風罩的安裝
風葉和風罩安裝完畢后,用手轉動轉軸,轉子應轉動靈活、均勻,無停滯或偏重現象。
(5)帶輪或聯軸器的安裝
安裝帶輪時,將拋光布卷在圓木上,把帶輪或聯軸器的軸孔打磨光滑,用拋光布把轉軸的表面打磨光滑,然后對準鍵槽把帶輪或聯軸器套在轉軸上,調整好帶輪或聯軸器與鍵槽的位置,將木板墊在鍵的一端,輕輕敲打,使鍵慢慢進入槽內。安裝大型電動機的帶輪時,可先用固定支持物頂住電動機的非負荷端和千斤頂的底部,再用千斤頂將帶輪頂入。
3、電動機裝配后的檢驗
(1)檢查電動機的轉子轉動是否輕便靈活,如轉子轉動比較沉重,可用紫銅棒輕敲端蓋,同時調整端蓋緊固螺栓的松緊程度,使之轉動靈活。
(2)檢查電動機的絕緣電阻值,搖測電動機定子繞組相與相之間、各相對地之間的絕緣電阻。
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