1 工程概況

我公司在中國地質(zhì)科學(xué)院組織的“云南江城地區(qū)油鉀兼探鉆探工程”招標(biāo)活動(dòng)中一舉中標(biāo)。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)四個(gè)鉆孔,編號分別為ZK-1、ZK-2、ZK-3和ZK-4,井型為垂直井,全孔取心,要求巖礦心直徑不小于60mm,最小井徑96mm;采取率要求為含鹽 段95%以上,非 含 鹽 段80% ~90%.主要目標(biāo)任務(wù)是:通過取心鉆進(jìn),獲取“中、新生代”含鹽建造完整的地層序列,建立一個(gè)可供找鉀參照的“標(biāo)桿地層柱”;利用對全套巖心的綜合配套測試分析,獲取成鹽成鉀物質(zhì)基礎(chǔ)和來源等準(zhǔn)確可靠的第一性地質(zhì)、地球化學(xué)信息,提供海相-海陸交互相成鹽盆地成鉀的理論參數(shù),提煉成鹽聚鉀的地質(zhì)模型;通過獲取鹽下層可能的油氣基礎(chǔ)地質(zhì)資料,為鹽下層可能的油氣勘探部署提供科學(xué)依據(jù),做到“一孔多用,鉀油兼探”;通過鉆探所揭露地層,進(jìn)一步分析驗(yàn)證構(gòu)造模擬及物探測試結(jié)果。
ZK-2井位于云南省普洱市江城縣寶藏鄉(xiāng)西南約10公 里,該 孔 設(shè) 計(jì) 孔 深1000m,我 們 配 備 了HXY-5型鉆機(jī),BW250型泥漿泵。為有效保護(hù)鹽層,選用飽和氯化鎂鉆井液體系;168表層套管下到了33m.
2 第一層涌水
使用“95+1金剛石取心鉆頭+89巖心管(帶擴(kuò)孔器)+89繩 索 鉆 具”組 合,鉆 井 液 比 重 為1.10,黏度為28s,鉆進(jìn)到98m時(shí)鉆井液消耗嚴(yán)重,鉆具靜止時(shí)鉆孔涌水,一小時(shí)后返出的全是清水,涌水量達(dá)1.70m3/h,井口壓力為0.20MPa.分析:鉆具旋轉(zhuǎn)的同時(shí)帶動(dòng)鉆井液旋轉(zhuǎn),離心力對井壁的側(cè)壓力較大,致鉆井液壓力大于地層壓力,造成鉆井液漏失。加大鉆井液比重到1.50時(shí),可平衡地層壓力,但無法正常鉆進(jìn):固相在內(nèi)外管間堵塞,泵壓太高;鉆桿內(nèi)壁結(jié)垢,內(nèi)管上下通行困難。
鉆進(jìn)中由于地層水的侵?jǐn)_,鉆井液時(shí)多時(shí)少,我們就用鈉土、纖維素、護(hù)壁劑等不斷調(diào)漿,補(bǔ)充黏度和比重更大的新漿,致使鉆井液性能不穩(wěn)定,攜粉能力差,孔底有沉沙,而且孔壁很不穩(wěn)定,有掉塊現(xiàn)象,每次打撈內(nèi)管前都需要把鉆具提起20m.
鉆進(jìn)到110m后涌水量不再增大,由 此 判 定98~110m段有裂隙。
2.1水泥封固
?。?)強(qiáng)行鉆進(jìn)到120m后,用P.042.5水泥封堵:從井口注水 泥漿0.5m3,加3%工業(yè)鹽,替漿0.30m3,替漿壓力3MPa,停泵后壓力瞬間恢復(fù)至零。候凝24小時(shí)后探水泥面在35m,掃到孔底后,涌水1.20m3/h,略有減小。取出的水泥石上部完整、致密,接近底部時(shí)有水槽樣孔洞。分析:井口密封不嚴(yán)、替漿量小、鉆桿和套管內(nèi)余留的水泥漿多,擠進(jìn)裂隙的有效水泥漿太少致下部水竄。
?。?)總結(jié)上次注漿的經(jīng)驗(yàn),實(shí)施二次注漿作業(yè):水泥 漿1m3,加3%工 業(yè) 鹽,替 漿0.45m3,憋 壓2.5MPa,停泵后壓力瞬間恢復(fù)至零。候凝24小時(shí)后探 水泥面在35m,掃 到孔底 后,涌 水 量 仍 然 是1.20m3/h.分析:泥漿泵能力小,排量小,注漿和替漿時(shí)混漿多。
(3)第三次注漿:先注隔離油塞子(25kg水泥加50kg柴油),作為前置液,再注水泥漿1m3,比重由小到大,最后替水0.60m3,壓力忽高忽低,管內(nèi)余留20m水泥漿。候凝后,水泥面還在35m.掃到孔底后,涌水不減。
2.2頂涌鉆進(jìn)
注漿后涌水都穩(wěn)定在1.20m3/h不再減小,可見下部水層的活動(dòng)能力很強(qiáng),很難徹底封堵,繼續(xù)注漿已無意義。只有穿過含水層或不能繼續(xù)頂涌鉆進(jìn)時(shí),再下套管隔離涌水。
由于 含 水 層 太 淺,我 們 把 鉆 井 液 比 重 調(diào) 至1.50,黏度160s,才能把涌水壓制住,但這么高的參數(shù)根本無法繩索取心鉆進(jìn)。
只得把鉆井液性能調(diào)整到正常參數(shù),鉆進(jìn)中一邊排漿一邊補(bǔ)充新漿。鉆進(jìn)到220m時(shí),涌水增大到3.60m3/h,井 口 靜 壓0.80MPa.鉆 進(jìn) 到234m時(shí),孔底巖粉太多,加不上尺,用撈砂筒撈砂強(qiáng)行鉆進(jìn)到241m,而且上部還掉塊,已無法繼續(xù)鉆進(jìn),決定下管。
分析:①以上多次封堵,雖然在水泥漿量、替漿量、注漿工藝等方面都做了不同的嘗試,但套管內(nèi)水泥面每次都定格在35m左右,說明鉆孔上部(包括地層)密封不嚴(yán),有漏/涌層,雖能憋壓但保持不住,停泵后地層涌水把水泥漿往回頂,待水泥漿被頂?shù)?5m時(shí),井內(nèi)液柱壓力與地層壓力平衡,穩(wěn)定在此處靜止、凝固;②涌水層為地下河類,水流活躍,水泥漿不能在裂隙內(nèi)凝固;③地層多處“漏氣”,接近地表有涌水層,致使泥漿雖已加重但液柱壓力很小,不能很好地將涌水壓制。涌水層越接近地面越難實(shí)現(xiàn)平衡鉆進(jìn)。
2.3下管隔水
為了把涌水壓住,便于調(diào)漿擴(kuò)孔,再次從井口注水泥漿0.50m3,替漿1m3,候凝后探孔水泥柱面仍在35m.
由于繩索鉆具壁薄而且剛性強(qiáng),脆性大,難以承受大扭矩,只能逐級擴(kuò)大孔徑。
首先擴(kuò)到133mm,鉆具組合:133PDC全面鉆頭+89石油鉆桿×38m+89繩索鉆桿+59立軸,分別在距鉆頭9m和18m的89石油鉆桿接頭上焊肋骨條作扶正器。
用重晶石粉、優(yōu)質(zhì)鈉土、纖維素、護(hù)壁劑等把鉆井液調(diào)到黏度70s,比重1.50.循環(huán)暢通后比重降到1.41.鉆進(jìn)一天后涌水達(dá)到1.50m3/h,泥漿基本成清水。
擴(kuò)到241m后,換152牙輪擴(kuò)孔。到230m時(shí),巖粉多加不上尺,換用114管撈砂到235m,撈不下去:底部有大塊。換152牙輪繼續(xù)擴(kuò)孔到底后,用96鉆頭+89巖心管單管取心:鉆進(jìn)1.80m,只拿出幾塊泥包礫和硬塊。經(jīng)研究:泥包礫屬泥巖,是隔水層,可以下管。再次撈巖粉清孔后用20m長的133管試下順利。
第一根套管上焊6mm×250mm鋼筋4根呈螺旋狀以把套管扶正居中,然后每隔30m焊一組;套管平底不做馬蹄;套管絲扣纏生料帶密封;底部50m套管絲扣點(diǎn)焊,以防倒扣。
套管下深238m,距孔底3m遇阻,經(jīng)活動(dòng)無效。
隨后,注水泥漿3t(約3.2m3),替漿2.4m3,整個(gè)過程泥漿泵無壓力顯示。井口返水約0.20m3/h,憋壓10h打開井口,微冒水,管外微量返水。
分析:水泥漿跑到了218m處的裂隙中和套管外上部的孔隙。
用PDC鉆頭掃水泥,掃到套管底腳時(shí)換95+2金剛石鉆頭繩索鉆進(jìn)。出套管后仍然涌水但涌水量很小0.4m3/h,不影響繩索取心正常鉆進(jìn)。
3 第二層涌水
下管后鉆進(jìn)中又遇到了涌水:252m時(shí),涌水達(dá)到1.6m3/h,鉆進(jìn)中邊排水邊造漿;285m時(shí),涌水達(dá)到3m3/h,地層為完整泥巖,沉砂1m.
分析:①套管外水泥環(huán)被震松,上下地層裂隙竄通;②下部地層又涌水。289m時(shí),從井口直接順套管注漿2.5噸,壓力2~4MPa,替漿2.2m3,最高壓力達(dá)到7MPa,后不斷補(bǔ)水憋壓一小時(shí)。然后,從井口往管外注水泥漿0.4m3,壓力達(dá)到3MPa.管外涌水徹底封堵住。
掃孔時(shí)從10多米就開始磕磕絆絆:套管內(nèi)壁掛有水泥漿,230~310m段全是水泥柱,310m以下放空:①310m處有掉塊等架橋;②下部無涌水裂隙,泥漿托住水泥漿;③下部涌水壓力大,托住水泥漿不能下行。
后繩索取心正常鉆進(jìn)時(shí)涌水0.5m3/h,打撈內(nèi)管時(shí)1~1.5m3/h,井口靜壓力0.7MPa.
在336m處取出的巖心特別破碎,每回次只能鉆進(jìn)0.5~1.5m就堵心,采取率只有20%,巖性為米粒狀白色砂粒。起鉆后井口涌水3m3/h,1MPa.鉆進(jìn)到358m時(shí)孔底沉砂15m,無法鉆進(jìn)。調(diào)配鉆井液比重達(dá)到1.17,壓住涌水,用96刮刀清理孔底沉砂。
綜合分析:涌水裂隙主要集中在310~330m段,涌水造成坍塌、砂卡,已無法正常鉆進(jìn),決定注漿封堵:管柱組合:50鉆桿×100m+89繩索鉆桿×238m=338m.先用 比 重 為1.19的 泥 漿 壓 住 涌 水,下 鉆 到338m注水泥漿1.2m3,替漿0.7m3.后往井內(nèi)注泥漿0.12m3才滿,密封井口后頂替0.2m3泥漿,泵壓2MPa,停泵壓力就歸0.用113mmPDC全面鉆頭掃水泥柱。用96復(fù)合片鉆進(jìn)到482m.鉆井液比重1.15~1.19,黏度25s,鉆進(jìn)中涌水1m3/h.鉆桿接頭磨損嚴(yán)重,第一個(gè)復(fù)合片鉆進(jìn)60m,外徑磨損嚴(yán)重,新鉆頭掃孔50多米。每次換鉆頭都要掃孔幾十米,而且,下鉆過程必須分段循環(huán),一次下多了泵壓高不能建立循環(huán)。
從476m時(shí)取心為泥巖,進(jìn)尺慢,1m/2h,泥漿比重1.18,黏度32s.BW250泵排量小,鉆頭常泥包。鉆到582m時(shí)起鉆,換鉆頭。新鉆頭在部分孔段下不去,到500m開泵困難。下鉆時(shí)井口所返已全是清水,但鉆孔涌水層以下一定深度泥漿稠,鉆桿內(nèi)也是上稀下稠,致使泵壓達(dá)到5MPa仍然不能建立循環(huán),只得起出幾柱先開泵循環(huán)。鉆進(jìn)到710m,已進(jìn)泥巖134m,分析涌水層已過,且泥巖隔水性好,于是測井、擴(kuò)孔、下管。擴(kuò)孔鉆具組合:100×300mm導(dǎo)向+116金剛石擴(kuò)孔鉆頭+89繩索鉆桿×9m+115扶正器+89繩索鉆桿×9m+115扶正器+89繩索鉆桿。擴(kuò)到710m,接22m108套管試下順利,正式下管。
管串:木引鞋+套管(小馬蹄,防下部鉆進(jìn)起鉆時(shí)鉆具掛套管腳),套管規(guī)格為108×4.5mm,寶鋼DZ40,節(jié) 箍:108×5.5mm,內(nèi)徑由97mm擴(kuò) 大 到98mm,便于95+1金剛石鉆頭和擴(kuò)孔器通行。
套管下到孔底后,管外返水,管內(nèi)靜止。后在孔口憋壓5MPa,不能建立循環(huán)。下95+1繩索組合鉆具,掃除木引鞋,清除孔底沉砂,管外返水,管內(nèi)返水極少,在孔口能建立循環(huán)。下鉆:50鉆桿×45m+89繩索鉆桿,到630m,密封井口,注水泥漿1m3,替漿3.1m3,水泥隨涌水返出井口。隨即起鉆,起鉆過程不斷往套管內(nèi)注漿,鉆具起出后,管內(nèi)仍少量返水,后密封管口。
分析:替漿后應(yīng)憋壓4h再打開井口,效果更好。
處理井口:把168井口管和108技術(shù)套管之間的返水引流出去(不進(jìn)泥漿池),鉆井液在泥漿池、沉淀池、循環(huán)槽和108套管組合成的循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),與涌水隔離,不被破壞。
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